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粉體物料稱重

水泥散裝系統(tǒng)優(yōu)化改造

2021-03-24

隨著政府環(huán)保部門對環(huán)保要求的不斷提高,水泥出廠系統(tǒng)跑冒滴漏治理、工藝流程優(yōu)化改造、設(shè)備零故障運(yùn)行等工作任務(wù)艱巨。我公司水泥散裝機(jī)原配置為某單位生產(chǎn)的ZSQ300/600型散裝機(jī),裝卸能力:300t/h,裝載頭伸縮距離:3120 mm。我公司水泥生產(chǎn)線建線較早,由于初期設(shè)計(jì)過于簡單、設(shè)備自身缺陷等原因使得后期生產(chǎn)被動(dòng),環(huán)境污染嚴(yán)重,不僅影響正常安全生產(chǎn),而且對職工的身體健康造成嚴(yán)重危害。因此,我公司對水泥散裝系統(tǒng)進(jìn)行了優(yōu)化改造。

1 改造前存在的問題

(1)原設(shè)計(jì)散裝機(jī)是由一臺電動(dòng)升降卷揚(yáng)機(jī)控制一根鋼絲繩通過下料點(diǎn)中心位置來升降裝載頭,在裝車過程中從鋼絲繩穿孔處往外溢灰、冒灰嚴(yán)重(見圖1),造成現(xiàn)場粉塵污染。而且料筒無上下限位裝置,操作人員在上升和下降料筒時(shí)因無限位保護(hù)裝置容易造成鋼絲繩拉斷報(bào)廢,維修量增加。

圖1 改造前散裝機(jī)結(jié)構(gòu)及現(xiàn)場運(yùn)行情況圖片

(2)原設(shè)計(jì)物料入料筒處的收塵管為Φ140 mm的焊管,由于收塵管徑過小,造成裝車過程中負(fù)壓小,裝前灌口時(shí)后灌口冒灰,裝后灌口時(shí)前灌口冒灰,現(xiàn)場二次揚(yáng)塵嚴(yán)重。

(3)從庫底卸料口到裝車機(jī)之間有6 m長斜槽輸送物料,裝車結(jié)束后關(guān)閉庫底電動(dòng)閥及氣動(dòng)閥,本車裝車完成。由于中間有6 m長的斜槽,裝車完畢后斜槽內(nèi)存有部分物料,車輛離開后散裝頭處會(huì)偶爾撒料,造成現(xiàn)場二次揚(yáng)塵。

(4)建廠初期未考慮安裝計(jì)量裝置,現(xiàn)如今交通管制越來越嚴(yán)格,重載汽車不允許超載運(yùn)輸,水泥散裝機(jī)設(shè)計(jì)時(shí)無配套計(jì)量裝置,標(biāo)噸車輛裝多后只能同品種車輛之間相互卸灰,直至重量合格后才能出廠,造成現(xiàn)場粉塵二次排放,也存在較大安全隱患,導(dǎo)致我公司水泥發(fā)運(yùn)車輛在廠區(qū)滯留,廠內(nèi)交通壓力陡增,嚴(yán)重影響散裝水泥裝車發(fā)運(yùn)效率。

2 原因分析

(1)由于原使用的散裝機(jī)設(shè)計(jì)簡單,只考慮了裝載頭升降裝車問題,沒有考慮冒灰及揚(yáng)塵問題,造成現(xiàn)場污染嚴(yán)重,生產(chǎn)被動(dòng),職工勞動(dòng)強(qiáng)度大。

(2)由于散裝與計(jì)量環(huán)節(jié)分離且計(jì)量與控制手段落后,導(dǎo)致難以精確定量裝車,單次裝車存在少裝或多裝現(xiàn)象,嚴(yán)重影響散裝水泥裝車發(fā)運(yùn)效率。

(3)粗放控制和管理帶來的二次揚(yáng)塵污染和資源浪費(fèi)等問題,成為制約水泥廠綠色發(fā)展的主要問題之一。

3 改造方案及實(shí)施

2018年11月,我公司對水泥散裝系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化改造,具體措施如下。

(1)設(shè)備更新,將原散裝機(jī)料筒升降裝置全部拆除,保留裝載頭及下料筒,更換為新型高效無塵散裝機(jī),升降結(jié)構(gòu)是由3根鋼絲繩成三角形均勻布置在料筒外側(cè)(見圖2),而且設(shè)計(jì)了升降限位保護(hù)裝置,保證了鋼絲繩使用壽命,解決繩孔冒灰問題,降低了職工勞動(dòng)強(qiáng)度。

圖2 改造后鋼絲繩分布

(2)將物料入料筒處的Φ140 mm收塵管改為Φ219 mm的管道,擴(kuò)大了下料口部位的收塵面積(見圖3),改造后徹底解決了裝車冒灰問題。

圖3 改造后收塵管道及電動(dòng)蝶閥

(3)在斜槽頭部出料口位置加裝了電動(dòng)蝶閥(見圖3),裝車完成后關(guān)閉電動(dòng)蝶閥,封堵了斜槽內(nèi)預(yù)留物料及收塵器內(nèi)物料,徹底解決了下料口漏灰問題。

(4)保留現(xiàn)有的控制閥門和斜槽,拆除斜槽頭部彎頭和下方的下料管道,保留現(xiàn)有的散裝機(jī),在斜槽頭部加裝專用彎頭,彎頭下方安裝散裝計(jì)量秤,散裝計(jì)量秤與散裝機(jī)連接(見圖4和圖5),更換散裝秤配套的控制系統(tǒng)。實(shí)現(xiàn)一次灌裝到位,散裝速度快,計(jì)量精度高,提高發(fā)運(yùn)效率,減小現(xiàn)場揚(yáng)塵。

圖4 改造后散裝計(jì)量秤和散裝機(jī)工藝

圖5 改造后散裝機(jī)現(xiàn)場

4 改造效果驗(yàn)證

水泥散裝系統(tǒng)優(yōu)化改造后,經(jīng)過15個(gè)月的使用情況看出,散裝速度提高,計(jì)量精度提高,實(shí)現(xiàn)了一次灌裝到位,提高發(fā)運(yùn)效率,減少現(xiàn)場工作人員工作量。工作環(huán)境大大改善,減少現(xiàn)場的揚(yáng)塵,直接電腦操作定量裝車,杜絕溢料現(xiàn)象,也消除了駕駛員為避免超載罰款重復(fù)裝卸的情況。提高相關(guān)環(huán)節(jié)工作效率,提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益,提高企業(yè)的管理信息化水平和企業(yè)社會(huì)形象。

作者單位:祁連山水泥有限公司 陳治坤,文章來源:《水泥》

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